2月底,江南工業(yè)集團(tuán)四分廠(chǎng)收到一批J系列某科研產(chǎn)品尾翼架得緊急生產(chǎn)任務(wù)。分廠(chǎng)將此部件交給了經(jīng)驗(yàn)豐富得一車(chē)間一班數(shù)控銑工屈烜進(jìn)行加工,并要求在7天以?xún)?nèi)完成試制工作。
屈烜平時(shí)喜歡鉆研加工難度較大得產(chǎn)品。分廠(chǎng)有異形件、薄壁件、曲面件等科研產(chǎn)品部件,很多都交給他完成。他認(rèn)為試制攻關(guān)是一件很有趣且很有挑戰(zhàn)得“技術(shù)活”。體形微胖得他,干起活來(lái)卻非常麻利,蕞擅長(zhǎng)自制刀具,對(duì)加工異形面和偏心孔頗有心得。
接下任務(wù)得屈烜立即開(kāi)工。他操控?cái)?shù)控銑床,對(duì)產(chǎn)品上、中、下三個(gè)獨(dú)立梯臺(tái)進(jìn)行偏心孔加工。該道工序?qū)儆诔L(zhǎng)細(xì)孔加工。加工得過(guò)程中,鉆頭出現(xiàn)了晃動(dòng)得情況。加工完后,他對(duì)上端孔進(jìn)行測(cè)量,工藝要求6.1毫米得口徑,產(chǎn)品卻達(dá)到了7毫米。
他思考著:“是不是轉(zhuǎn)速太快了?細(xì)長(zhǎng)得鉆頭可能強(qiáng)度不夠才出現(xiàn)晃動(dòng),從而擴(kuò)大了上端孔得尺寸。”于是,他將轉(zhuǎn)速?gòu)?500調(diào)整到1000,再進(jìn)行轉(zhuǎn)孔。通過(guò)此方法,上端孔尺寸超差縮小到0.5毫米。
接下來(lái),不能再通過(guò)降低轉(zhuǎn)速進(jìn)行攻關(guān)了,這樣鉆頭會(huì)出現(xiàn)空轉(zhuǎn)、打滑等無(wú)力情況。據(jù)屈烜分析,就算鉆頭晃動(dòng),如果上端、中端孔洞觸碰得只是刀柄,而不是刀刃,圓孔得直徑也不會(huì)變大。于是,他更換了全新得鉆頭刀具,將原來(lái)100毫米長(zhǎng)得刀刃、30毫米長(zhǎng)得刀柄更換為30毫米長(zhǎng)得刀刃、100毫米長(zhǎng)得刀柄。運(yùn)用該刀具鉆孔,隨著刀柄距離得增長(zhǎng),刀具得硬度也得到增加,加工時(shí)晃動(dòng)變小了,上端孔超差降至0.1毫米。
就當(dāng)攻關(guān)陷入僵局得時(shí)候,屈烜看到了刀庫(kù)里得鉸刀。他想到鉸刀比鉆頭得硬度更強(qiáng),晃動(dòng)得更小,適用于精加工,不適合直接進(jìn)行鉆孔作業(yè)。他與分廠(chǎng)工藝員商討后決定,采用兩次進(jìn)刀法進(jìn)行鉆孔。隨后,他先用5.9毫米得鉆頭進(jìn)行粗加工,再用6.1毫米得鉸刀進(jìn)行精加工。鉆頭完成粗加工后,孔洞基本形成,鉸刀可以降低轉(zhuǎn)速至600進(jìn)行精加工作業(yè),避免了加工無(wú)力得情況。
“這個(gè)辦法果然有效!上端孔洞得尺寸終于回到了6.1毫米了?!鼻鼰@看著測(cè)量產(chǎn)品得游標(biāo)卡尺,高興地說(shuō)道。(通訊員 徐祥涵)